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[求助] 材料退火金相分析

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发表于 2008-2-17 10:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

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材料:SCM440(和42铬钼材料相似)
9 H- k6 P, l1 c, K* J" P$ A退火温度:730度
% l# S" O/ L+ \- _( k9 E0 T0 g+ L9 N( B! W$ y
我公司生产螺杆产品,在拉丝调直发现调直坯径粗细不均匀,相差0.1mm.现把粗细不均匀的两段做分析,有以下几组数据.
& h; V9 a4 D3 ~% ~3 G1.粗编号为01,细编号为02.( ~& l" X8 D$ k! K" @0 I
2.01硬度96HRB,02硬度94HRB.
  _9 `+ B. q* |7 O6 ^3.金相分析如下图.
8 p; r. @4 r# ?% T4.同一件材料上不同位置.# ]& n& E0 d+ w( |( X0 e/ {0 }

* P, e4 q/ }9 Y( S现求助:0 {7 c  G7 i. a7 \/ V
1.退火工艺是否正确.- g1 O0 F  Z) j" U9 `
2.为何会出现粗细不均匀,是材料本身问题还是调直或者是退火工艺带来的问题.0 a4 L2 H  n( N  p" p
3.组织为何会差别这么大啊
5 w" P. v: [, S2 Y7 O
9 J- V% P+ F' u! i. G, x9 x* `7 }- e2 S那位大侠帮忙分析一下,谢谢.
) ?  O+ m# U6 Z" D( Y- `) ]
. {; o6 W$ m) a) @[ 本帖最后由 renfei0072002 于 2008-2-17 10:47 编辑 ]

图一 01X100

图一  01X100

图二 01X400

图二  01X400

图三 02X100

图三  02X100

图四 02X400

图四  02X400
发表于 2008-10-18 13:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
从材料上看退火还可以,球化基本到位,可能跟材料本身的偏析有关。
发表于 2008-11-13 19:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
从材料图片看,02的两相组织存在着较大的不均匀.
发表于 2010-6-4 15:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该为成分偏析导致。
发表于 2010-6-4 21:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感覺上晶粒大小不一,若不是溫度上差異,就是巨觀成分上有偏差
发表于 2010-6-4 21:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从组织上看应该不是退火的问题,村组织上看两者存在很大差异,1号试样存在较大的块状先析相(可能是铁素体),2号为均匀的退火组织。可能存在的问题有三个方面:1拉丝过程中变形不均匀;2、前一道热处理时加热不均匀或者是淬火不均匀,3是原始组织不均匀,不过这个可能性最小。
发表于 2010-6-9 16:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
感觉2的好像没有转变好。有些没有达到自然时效的钢丝在球化退火后就有这样的表现
发表于 2010-6-10 11:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能内外冷速不一致。
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