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9天前
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[讨论结束] 伺服电机问题

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发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

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一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。
2 |2 l. H) l9 t1 I+ z7 k1 c/ ~4 H如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的0 ?4 X, r/ M* q4 U
这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
* q3 y5 Q1 @% a9 e( I$ I/ Tninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

6 K$ U# C. \9 e1 }可以明确的告诉你, 不正常!% k. J! e/ f' @. g( z# X8 o
原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;- x0 \# p- u6 u
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

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发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。$ P0 ]; [" [6 H4 J, z8 D2 w$ }
我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?9 B, R# U7 m# T) [& n) ]" F
归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來
- v: X* B& T! p我覺得像是OVERSHOOT的情形0 w$ C5 I. d3 c( T! q
(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,. C5 W  R& O/ _* ?" q: i6 n
     最常做的動作是減少比例增益6 ?( t) w( ~$ u0 p# R* q
    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了
7 }1 c/ G9 f, H8 T% u' q也有一種可能是
7 j) g' \. D$ }: s6 c6 G(2)機械或傳動機構的剛性不夠. Z$ C6 }+ `5 y
    這是個人的親身經歷
% V) U! ]( R5 j% N; g    我們的機台很大
' c, _7 _1 b5 M    為了省錢  選用時規皮帶來傳動8 _- \. c( o0 j6 R: c( p
    結果就發生OVERSHOOT
- ^- c3 C# y0 {( Y9 D' I: ]+ c      第一次大家都花工夫研究伺服增益
  z. d- V, M& Q- B" P9 n9 B% {    白費力氣1 _* ^* e: y- F0 z4 B0 }
    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響
" W0 Z3 c8 d7 S% C5 L    在網路上查到一些前輩的經驗分享
' @( E1 w9 ~) B7 r8 l( q    這種情形確實會發生

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 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑 3 a& y/ D2 I1 G5 Q, G1 C% m

0 w1 Y- C5 _& G8 }9 \" D) l昨天翻了以前的筆記,8 ^' `" `4 v7 G* O% L
有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,; e$ O: I0 q6 Z. j+ V
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
6 r2 Q' M( m% m' U4 j& Q: b5 S. p0 C
朋友設計的第一個機台很成功,0 }: D5 m% L( S/ b& `! ^9 e- c
客戶為了提高產量,0 P( F2 K9 F& H" a+ U
要求朋友把機台放大,2 P$ }! w! q) E$ Y. c  _  b# ~) O
我的朋友把機台放大,4 l  @" R2 h, R: D
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,5 {" ~: Q( Z$ }5 R1 }( b
所以他沒有更換馬達.
0 P+ }3 r1 P+ e' A* F$ v* |2 `# `但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.9 S3 {( q  k0 s
所有機械工程師都確認他的設計沒問題,
  i* D/ Y; P2 w0 ]5 l電控工程師一開始也束手無策,
6 [  x3 O: X% N5 }0 [. Y' E9 O5 M後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),4 v. z8 X4 u" L! a
我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
5 M0 [7 M% g6 }- j" d% p一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
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