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[讨论结束] 伺服电机问题

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发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

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一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。6 y! p/ q" q* U9 q0 n. _
如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的* L  l/ J2 E! n! E  a0 a+ L
这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
$ k5 ?/ ^. c$ M, r+ O- Kninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 V0 @# s* A# ~; h5 x/ B! Y
可以明确的告诉你, 不正常!
: |3 x2 l8 g% l) V" x- O1 l原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;8 a/ j( j" ?+ X3 I  o- R$ O
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

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发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。
; M  j3 G5 ]+ [我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?
8 ~4 E2 `: Y3 ~归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來
$ g- u! I  E( d) B5 {1 M+ S我覺得像是OVERSHOOT的情形
" z/ X  N- h1 g* K, ?1 j1 Y(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,* m, D+ ?  x# h' y$ g* \$ m
     最常做的動作是減少比例增益1 L$ g2 j6 w# _4 @8 c6 O. L
    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了& w  U5 D# s7 A) x
也有一種可能是
* p8 o' Y- q; t. G4 i- g(2)機械或傳動機構的剛性不夠
% v( K8 D- p. N    這是個人的親身經歷
! r. d5 l1 A/ N4 g7 t    我們的機台很大, J$ N( q- c, E
    為了省錢  選用時規皮帶來傳動( [. a% X& X. h% d+ r  @# o* P
    結果就發生OVERSHOOT
: n% {; }+ L6 T6 [4 o' A      第一次大家都花工夫研究伺服增益9 ^7 B1 Z+ }  w
    白費力氣
% `2 T# x; Q; Q0 K) u, J    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響
$ ~6 x- p# h9 {    在網路上查到一些前輩的經驗分享3 a' X, A/ t! k9 @" b- W
    這種情形確實會發生

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 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑 ) D' F+ Y- k! L% t2 k

% a$ F; o+ ]$ i+ \, s( r' v昨天翻了以前的筆記,
& a$ B0 R$ M) [有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,' T' @0 B8 b; i6 ?- n$ k, D7 G
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
, O% b5 @6 p7 V/ m) E" a2 Q6 w5 J! H; Q! X
朋友設計的第一個機台很成功,* X; |2 o9 L( f3 B, C
客戶為了提高產量,' a1 H0 ~! _5 }* F( E4 U8 G( e
要求朋友把機台放大,, l3 R6 ^9 r0 {  T: {
我的朋友把機台放大,0 j- K0 C% n& B8 `
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,
3 O6 t$ d* Z* G/ d4 u; `所以他沒有更換馬達.2 l) K' X  J# y. U, i+ a, X' c
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.& n9 u" q3 N' o; U( [
所有機械工程師都確認他的設計沒問題,, o* R/ X; [, U1 u: W; |
電控工程師一開始也束手無策,
+ C6 i0 C- o2 o  D' j後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),+ X/ m! O8 ?; B2 z# B$ ?7 l# Q) B
我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
/ j/ M5 v, o5 z一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
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