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一、龙门刨床存在的问题 我集团的龙门刨床经过近20年的使用,其运行状况每况日下,工作台频繁越位,故障停机率逐年提高,加工件表面出现“鱼鳞状”,造成了很大经济损失。因此需进行技术改造以提高机床的精度及可靠性。
* t/ V; U+ C' s( n 二、改造方案的制定与实施+ Z4 ?' D# Z8 `0 [& t
1.电气方面
1 |' L7 {8 w. J0 x$ m# L 将龙门刨床原有的控制线路、励磁变流机组及直流调整部分全部拆除。只保留通风机、润滑泵、左右垂直刀架及横梁升降电机的控制线路。选用SIMORGEK直流调速装置代替原主拖动调速系统,该装置具有以下特点。! j' a% h$ l2 b
(1)该装置为三相交流全数字控制装置,用于交流调速电机的电枢和励磁供电,体积小,结构紧凑;
) N* f! N- F7 @& ]' x (2)完备的控制功能可满足龙门刨床工作台控制功能的要求,大大提高了加工效率;# k* Y. y/ h9 @6 T, _9 k
(3)微处理器能快速适应负荷变化,并能记忆故障数据,方便故障迅速排除。
( ?( V, G( I" @ 为进一步实现设备安全运转,我们又在左、右刀架的两端和中间加装了行程开关,避免了刀架间或刀架与横梁端部的挤死现象,其电路原理如下图所示。, R/ T& E5 a( I7 e1 G3 W# D
2.机械方面
3 r. m, e! Q% U4 C- \. O& `" ` (1)修理工作台传动齿条,更换与之配合的斜齿轮;2 j* Y' _' H& | _0 T$ @" q# n! p
(2)更换横梁的左右刀架丝杠及螺母,更换左右两进给箱的部分齿轮;
4 {+ G* k8 J7 o2 D8 r( K (3)各轨道面进行刮研修复,达到国家标准;5 Y/ i* p; W8 X; p; n& J$ ^
(4)自身精刨工作台上工作面及两侧面。
" I" m+ b# R8 j1 `) J8 z) o. S7 v 三、改造效果7 t& d) ~/ r+ y% s8 b5 Z6 J' Q
技术改造后,已使用2年,其间故障停机率大大降低,加工质量和效率显著提高,取得了较大的经济效益。 |
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